然而,試生產一開始就遇到了問題。在電極製作環節,出現了電極材料附著不均勻的情況。


    陳主管焦急地對趙工說:“趙工,這是怎麽回事?按照調整後的參數,不應該出現這種問題啊。”


    趙工仔細檢查了設備和材料,發現是材料的攪拌環節出了問題。


    趙工說:“我們在攪拌電極材料的時候,時間和轉速的配合還需要優化。之前的參數在小規模試驗時沒問題,但在大規模生產中就暴露出了不足。”


    經過對攪拌環節的調整,電極製作恢複了正常。但在電池組裝環節,又出現了新的問題。由於新夾具的操作熟練度不夠,工人們組裝電池的速度很慢,而且還出現了一些電池正負極裝反的情況。


    林宇看到後,對王衛東說:“王老板,看來我們得加強工人的培訓和現場指導了。這種錯誤不能在正式生產中出現。”


    王衛東立刻安排經驗豐富的老工人對新員工進行一對一的指導,同時在生產線上增加了一些標識,幫助工人區分電池的正負極。


    隨著時間的推移,試生產逐漸走上正軌。第一批 mp3 鋰電池終於下線了。


    質量檢測人員迅速對電池進行檢測,他們使用各種專業儀器,對電池的容量、電壓、內阻等參數進行測量,同時還進行了安全性能測試。


    檢測人員向林宇和王衛東報告:“林總、王總,第一批電池的檢測結果出來了。大部分電池的參數都符合標準,但還有一小部分電池的容量略低於設計值,需要進一步檢查原因。”


    林宇和王衛東來到檢測室,看著檢測數據。


    林宇說:“我們要找出容量不足的原因,可能是在某個生產環節的工藝控製還不夠精準。每一塊電池都要保證質量,這關係到我們 mp3 的性能和聲譽。”


    經過排查,發現是在注液環節,注液量的控製存在一定的誤差。技術人員對注液設備進行了微調,確保注液量的準確性。


    經過多次調整和改進,後續生產的 mp3 鋰電池合格率大幅提高。看著一塊塊合格的電池,林宇和王衛東都鬆了一口氣。


    林宇對王衛東說:“這次試生產雖然遇到了不少問題,但也讓我們積累了寶貴的經驗。等電池工廠正式建成,我們就能更順利地進行大規模生產了。”


    王衛東笑著說:“沒錯,林總。這次合作讓我對我們的電池工廠充滿了信心。我們要繼續努力,把它打造成一流的電池生產基地。”


    試生產的成功讓整個合作團隊都沉浸在喜悅之中,這意味著他們離大規模生產又近了一步。林宇深知,要抓住市場先機,必須盡快行動。


    林宇找到王衛東,神情堅定地說:“王老板,這次試生產非常成功,我對你們的生產能力有了更充足的信心。我決定向你們下10萬片 mp3 鋰電池的訂單,希望我們能順利完成這筆訂單。”


    王衛東聽到這個數字,先是一愣,隨後臉上露出了自信的笑容:“林總,你這訂單可不小啊,不過我們有信心完成。不過這麽大的訂單量,我們得好好規劃一下生產計劃,確保按時交貨。”


    林宇點頭:“沒錯,這是我們新產品推向市場的關鍵,電池供應必須跟上。我們得預估一下可能遇到的問題,提前做好準備。”


    在京城聯合電池廠的會議室裏,雙方的團隊成員聚集在一起,商討生產計劃。


    京城聯合電池廠的生產主管陳主管拿著紙筆,邊說邊寫:“根據我們目前的設備產能和工人熟練度,我們每天最多能生產2000片電池。如果要完成10萬片的訂單,不考慮其他因素,至少需要50天。”


    天宇科技的技術專家趙工皺了皺眉:“50天時間太長了,我們要盡快把產品推向市場,最好能在30天內完成。這就需要我們提高產能。”


    王衛東問:“那趙工,你有什麽辦法提高產能嗎?”


    趙工回答:“一方麵,我們可以優化生產流程,減少不必要的等待時間。比如在電極製作和電池組裝環節之間,建立更緊密的銜接,避免物料堆積和等待。另一方麵,我們可以適當增加工作班次,讓設備24小時運轉,但這對設備的穩定性和維護提出了更高的要求。”


    王衛東思考片刻後說:“增加班次這個方法可行,但設備維護必須跟上,不能因為趕產量而忽視了質量。陳主管,你去安排一下設備維護人員的值班表,確保設備一旦出現問題能及時修複。”


    陳主管點頭:“好的,王總。不過增加班次的話,工人的培訓也要加強,新上崗的工人可能不太熟悉操作流程。”


    林宇說:“這個我們可以安排技術人員在現場指導,確保新工人能盡快上手。同時,我們可以設立一些質量獎勵機製,激勵工人提高生產質量。”


    隨著新的生產計劃的實施,電池廠開始忙碌起來。新的工作班次啟動,工廠裏燈火通明,機器的轟鳴聲晝夜不停。


    在電極製作車間,一位新工人小李對旁邊的老工人老張說:“張師傅,這設備操作起來感覺還是有點難,我有點擔心做不好。”


    老張笑著說:“別擔心,小夥子。剛開始都這樣,你就按照趙工教的步驟來,有問題隨時問。這電極製作啊,關鍵就是要細心,每一個參數都要控製好。”


    在電池組裝車間,新的工作流程開始實施,但也出現了一些小混亂。


    一位組長對陳主管喊道:“陳主管,現在物料傳遞有點亂,有時候組裝線這邊等電極,有時候又等外殼,這影響速度啊。”


    陳主管立刻來到現場,觀察了一會兒後說:“我們調整一下物料配送的時間和路線,建立一個更清晰的物料管理係統。每個時間段,每個組裝線需要什麽物料,都要有明確的安排。”


    經過幾天的調整,生產逐漸順暢起來,但新的問題又出現了。由於設備長時間連續運轉,一些設備開始出現故障。


    設備維護人員小王對陳主管說:“陳主管,那台電極塗布機的傳動帶磨損嚴重,需要更換了。而且有幾台電池檢測設備的傳感器也出現了偏差,檢測數據不太準確了。”


    陳主管皺了皺眉:“怎麽這麽快就出問題了?這會影響生產進度的。小王,你趕緊組織人手維修,需要更換的零件如果廠裏沒有,就立刻聯係供應商。”


    小王一邊維修一邊嘟囔:“這設備連續運轉,負荷太大了,以後得定期檢查才行。”


    在質量檢測環節,隨著產量的增加,不合格產品的數量也有所上升。


    質量檢測主管對林宇和王衛東說:“林總、王總,最近我們檢測出的不合格電池數量變多了,主要問題是電池內阻偏大和外觀有瑕疵。”


    林宇問:“這是什麽原因導致的呢?我們得盡快解決,不能讓這些問題電池流向市場。”


    趙工分析道:“內阻偏大可能是在電極製作過程中,材料的混合或者壓實環節有問題。外觀瑕疵可能是組裝過程中工人操作不夠精細,也可能是模具需要清潔或調整。”


    於是,團隊再次行動起來,針對這些問題進行改進。


    在電極製作車間,技術人員重新檢查了材料混合設備的參數,增加了對電極壓實度的檢測環節。在電池組裝車間,加強了對工人操作規範的培訓,同時安排專人定期清潔和檢查模具。


    經過一係列的努力,電池的合格率逐漸提高,生產速度也穩定下來。看著逐漸堆積起來的合格電池,王衛東對林宇說:“林總,這次訂單真是個不小的挑戰,但通過這次,我們的團隊也得到了鍛煉。隻要保持這個勢頭,我們一定能按時完成訂單。”


    林宇笑著說:“是啊,王老板。這次合作讓我看到了我們雙方的潛力。等這批電池供應上了,我們的 mp3 就能在市場上大放異彩了。”

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